表调是磷化前的一道重要工序,槽液pH需介于8.5 ~ 9.5之间、表调剂含量控制在2%左右,pH的高低对磷化质量有显著影响,因此我们密切关注槽液的参数变化。目前行业内表调液的平均使用周期在20 d左右,但在实际生产过程中我们发现表调液在正常生产10 d之后其功效有明显的降低。为保证产品质量,我们申请并通过工艺参数调整,将表调液的使用周期缩短至每周一换。这样看似提高了生产成本,但换来的是产品质量明显提升,得到了用户的认可。
电泳清洗下线后,为确保电泳漆膜外观质量,在烘干前应除掉被涂物表面积水。过去我分部在此工位采用自然晾干的方式,导致生产节拍不紧凑,除水效果较差。为此我分部进行设备改进,在烘干室入口出加装2台大功率风扇,促进驾驶室表面水分挥发,此举既提高了电泳质量,减少工艺时间,又有效解决驾驶室烘干后的水印现象。
大件或厚件电泳普通控制在150V—170V/120—180秒内。小件或薄件普通控制在100V—150V/60—120秒内。产品从电泳槽中取出时千万不要让漆液四处乱滴。
将电泳产品上面的一层附漆冲洗洁净,以不再有异物附着为宜,否则在烘干后外表会产生不良现象,如在此发现漆膜有异常情应及时处置,千万不要放入烘箱内烘烤。
在烘干的过程中视产品的厚薄和产品对光泽央求而定,普通状况下铸铁件控制在200—220度保温40—60分钟,小、薄件控制在180—190度保温25—30分钟,铸铝、铝件控制在175—185度保温30—40分钟。在产品进入烘箱时要迟缓的入内,千万不要让产品互相碰撞,否则会把产品外表膜划破,烘箱内一定要坚持清净,无灰尘及油污。